ID智能電動執(zhí)行機構(gòu)優(yōu)化
一、優(yōu)化的背景
一廠目前以Al/MI智能型電動執(zhí)行機構(gòu)為主打產(chǎn)品,但其存在機械結(jié)構(gòu)復雜、加工成本高等缺點,隨著市場競爭的同益激烈,產(chǎn)品價格越來越低,利潤率逐漸下降,而且價格高造成投標中沒有優(yōu)勢。
ID智能電動執(zhí)行機構(gòu)已經(jīng)在2004年開發(fā)了樣機,但在后續(xù)的投產(chǎn)過程中發(fā)生了一些問題,作為第一代投向市場應用的三相大力矩執(zhí)行機構(gòu),還存在很多不成熟的地方,所以當時用較成熟的引進的A/M型產(chǎn)品上進行了智能化改造,獲得了成功,ID產(chǎn)品暫時被擱置。但從總體上來看,ID產(chǎn)品比Al/Ml產(chǎn)品有優(yōu)勢,ID智能電動執(zhí)行機構(gòu)結(jié)構(gòu)相對簡單,成本低,從控制角度來看,與Al/MI差別不大,而且體積小,力矩大,價格低,用戶更容易接受。
目前十一廠正F在努力使產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,用ID智能電動執(zhí)行機構(gòu)代替Al/MI智能電動執(zhí)行機構(gòu)是最佳選擇。
但ID智能電動執(zhí)行機構(gòu)要推向市場,必須要對原有的產(chǎn)品進行優(yōu)化,解決一直存在的一些技術(shù)上的問題,使ID智能電動執(zhí)行機構(gòu)以全新的面貌進入市場。
二、優(yōu)化的內(nèi)容
原有ID智能電動執(zhí)行機構(gòu)總體上應該說是成功的,但存在一些細節(jié)上問題,影響了整個產(chǎn)品的銷售,主要突出在幾個方面:
★力矩檢測的穩(wěn)定性
原產(chǎn)品中力矩檢測的精度不高,安裝調(diào)試麻煩,穩(wěn)定性有問題。
★傳動與間隙
間隙大小沒有控制好,部分產(chǎn)品因錐齒輪嚙合失效使整機閥位缺失
★密封性能 密封性能不好,出廠后有部分產(chǎn)品漏油、進水
★電氣方面
主板無法兼容、電池容易損耗、校驗設(shè)備不能校驗ID的力矩。
針對以上的問題,必須在技術(shù)上加以解決。在孟廠長的親自領(lǐng)導下,技術(shù)人員分成各個優(yōu)化小組,分別攻關(guān)相應的問題。群策群力,刻苦專研,獲得了重大的突破。下面介紹各個優(yōu)化的內(nèi)容。
2.1力矩檢測的優(yōu)化
★目標:
重點解決力矩傳感器的安裝,長時問動作以后力矩值的控制范圍也不能有過大的偏差,保證系列產(chǎn)品的傳感部件尺寸的一致性。
★解決方法:
★對軸承套孔進行控制的時候,因為要求較高,所以采用數(shù)控車削中心進行加工,并且在電鍍時會出現(xiàn)電鍍層堆積在壓力傳感器的安裝平面上,導致軸承套孔的深淺不一,所以改變材料,免去鍍鋅。
★壓力傳感器與軸承套的精密配合,安裝定位靠孔下的臺階,可免去用膠水固定這一步。保證了一致性,減少了對安裝工人的要求。
★在未焊接壓力板時可用專門的工裝和測試設(shè)備檢測額定負載下的壓力值,減少報廢率。
★在橡膠熱片的選擇方面,采用質(zhì)地較軟,能承受經(jīng)常的正負壓力而彈性不會有明顯變化的材料,盡量與流體的特性吻合。
★選用合適的彈性熱片,保證在不同的力產(chǎn)生的形變是線性變化,從而使作用在壓力傳感器上的力也是線性變化的。
★設(shè)計實驗裝置來保證檢測精度
★優(yōu)化結(jié)果:
通過上述整改以后,安裝一致性較高,穩(wěn)定性得到了較大提高。按照優(yōu)化后的方案,完全可以達到設(shè)計和實際使用的需水。而且壓力傳感器也可以使用一個部件?
2.2產(chǎn)品間隙和錐齒輪優(yōu)化
★目標:
解決錐齒輪嚙合失效的問題,保證閥位的穩(wěn)定性。
★解決方法:
★首先從尺寸和工藝角度對比了同類原裝產(chǎn)品的大小錐齒輪傳動結(jié)構(gòu)與我廠大小錐齒輪傳動的差別。通過測量尺寸差別來幫助我們分析我廠ID產(chǎn)品錐齒輪傳動失效的原因。發(fā)現(xiàn)間隙有問題
★在鑄造工藝對比中發(fā)現(xiàn),我廠的ID錐齒輪無論從鑄造的齒形,還是光潔度和材料,都和同類原裝產(chǎn)品有差距,、ID的錐齒輪有齒形不均勻的現(xiàn)象,導致我廠ID產(chǎn)品的錐齒輪傳動的流暢性不好。另外,齒輪表面不光滑,有的齒輪出現(xiàn)了整體變形。這些都是影響錐齒輪嚙合的重要因素。
★在工藝方面,查詢了相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)鑄造工藝不同,壓鑄出的錐齒輪,由于溫度、材料流動性等限制,會導致合金溶液在壁厚較薄的齒形部分流動不充分,引起齒形不完整、不一致的情況。而合適的鑄造則可以有效的解決這一問題。
★優(yōu)化結(jié)果:
結(jié)合以上分析,有針對性的從間隙和鑄造兩方面制定了優(yōu)化方案。協(xié)作單位采用新工藝鑄造出的大小錐齒輪,齒形明顯有所改善,齒輪整體強度有所提高。改進后的錐齒輪和主軸前后共試制了兩批樣機(合計14臺),一次性裝兩己成功,并分別進行正裝、側(cè)裝、倒裝等多位置安裝,且每批次長期帶載試驗超過五萬次。無論從錐齒輪嚙合聲音,還是閥位反饋方面,都未出現(xiàn)問題。對比之前車間生產(chǎn)時,大小錐齒輪會出現(xiàn)斷裂失效,往往要有10%——20%的返工率來說,明顯取得了突破性進展。
2.3 ID產(chǎn)品密封優(yōu)化
★目標:解決產(chǎn)品密封不好造成漏油產(chǎn)品漏油、進水的問題。
★解決方法:
★首先分析了同類原裝產(chǎn)品的密封情況,并比對我廠的ID,發(fā)現(xiàn)我們的產(chǎn)品與原裝的在尺寸上的差別。并通過對ID箱體各個面的分析,總結(jié)出了哪幾個面會漏油、進水。
★通過與同類原裝產(chǎn)品分析,我們發(fā)現(xiàn)密封圈型號有差異,手輪與箱體之間的配合間隙過大。
★在對ID箱體各個面分析后,發(fā)現(xiàn)了另外4個地方也存在漏油的可能性。
★在止口面進水的問題上,發(fā)現(xiàn)接線孔的問題。
★手輪面進行改進,改變密封圈型號。
★對手輪的外徑進行了改變,使手輪與箱體之間的晃動間隙減小,
★改變加工工藝,去倒角、毛刺去干凈,加入質(zhì)量控制點
★改變蝸桿的前端直徑,改進安裝工藝
★引入密封涂層來配合密封圈進行密封作用,
★修改配合尺寸,改進產(chǎn)品的裝配質(zhì)量。
★優(yōu)化結(jié)果:
在提出了優(yōu)化方案以后,用試驗驗證,總共裝配了14臺ID做試驗。3臺做進水試驗;另外11臺,分別進行正裝、側(cè)裝以及倒裝3種安裝方式,在帶負載的情況下,長期運轉(zhuǎn)檢查其漏油的情況。
在為期3個月的試驗中,14臺ID無發(fā)現(xiàn)漏油漏水的情況,、
2.4電氣控制器的優(yōu)化
★目標:
將技術(shù)中心控制板的電氣接口和廠里目前控制板兼容,改變操作和顯示方式,實現(xiàn)可互換,優(yōu)化原控制板設(shè)計,
★解決方法:
★確定接插件的型號,將插件型號設(shè)計成一致
★分析信號定義,各個板卡之間及到接線盤的每根線的信號都確定下米。
★控制方式的確定,詳細分析廠里控制板的控制邏輯,與我們目前的邏輯進行比較,確定存在的差異
★顯示內(nèi)容的確定,由于顯示接口有差異,目前廠里的控制板為雙顯示屏,技術(shù)中心為單屏,為了一致性,對顯示方式進行更改。
★操作方式的確定,對菜單的操作流程和顯示內(nèi)容進行了分析,確定了詳細的流程圖,除了對某些特殊的內(nèi)容進行更改外,菜單顯示相似度達到98%以上,操作方式完全一致。
★CPU的改進,選用可靠性更高的CPU。邏輯,與我們目前的邏輯進行比較,確定存在的差異
★顯示內(nèi)容的確定,由于顯示接幾有差異,目前廠里的控制板為雙顯示屏,技術(shù)中心為單屏,為了一致性,對顯示方式進行更改。
★操作方式的確定,對菜單的操作流程和顯示內(nèi)容進行了分析,確定了詳細的流程幽,除了對某些特殊的內(nèi)容進行更改外,菜單顯示相似度達到98%以上,操作方式完全一致。
★CPU的改進,選用可靠性更高的CPU。
★控制線路改進,設(shè)計框架重新編排。
★改進低功耗設(shè)計,降低電池功耗。
★把遙控器的硬件解碼改為軟件解碼,解決采購上的難度。
★改變鑒相和缺相的方法,減少了硬件。
★斷電后能一直顯示閥位,功耗更低。
★液晶顯示器寬溫設(shè)計,高低溫均能顯示。
★提高力矩采樣精度。
★加人多種抗干擾措施,提升可靠性。
★故障檢測種類增多,有效保護。
★優(yōu)化結(jié)果:
板卡全部實現(xiàn)了互換,接線全部統(tǒng)一,通過全性能實驗,小批量試制了20臺。經(jīng)過3個月的長期運行,可靠運行,性能比原控制板有提升。
三、優(yōu)化的結(jié)果
在孟廠長的帶領(lǐng)下,通過全體技術(shù)人員的努力,ID智能電動執(zhí)行機構(gòu)優(yōu)化取得了很大的成功,ID產(chǎn)品獲得了新生,為十一廠的發(fā)展和轉(zhuǎn)型提供了強有力的支持。ID產(chǎn)品推向市場后可能還會發(fā)生一些沒有想到的問題,但只要我們發(fā)揚這次在優(yōu)化中體現(xiàn)出來的刻苦專研,團結(jié)合作的精神,相信一定會把產(chǎn)品不斷完善,給客戶提供更好的產(chǎn)品,為廠里贏得更大的市場,為公司贏得更大的效益!